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一种燃气轮机喷嘴的清洗方法

文献发布时间:2023-06-19 19:28:50


一种燃气轮机喷嘴的清洗方法

技术领域

本发明属于燃气轮机配件的清洁领域,具体涉及一种燃气轮机喷嘴的清洗方法。

背景技术

燃气轮机具有热效率高、环保性能好、启停迅速等优点,在国内外迅速发展,但是由于燃气轮机的工作特性,其性能与燃料燃烧均匀稳定息息相关。以燃气轮机采用GE(通用电器公司)的LM-2500+G4机型,其燃烧系统由30个喷嘴环状均匀分布在燃机燃烧室中,有8个燃烧温度探头均匀分布在燃烧发生室中。喷嘴的结构,是一个由启动喷嘴、喷嘴体、节流嘴、油滤、卡圈和喷嘴座构成的燃机重要部件,其启动喷嘴头部的小喷口有旋流槽和小中心孔。燃机工作时,因燃机燃烧不充分或天然气品质等问题在旋流槽、中心孔、喷嘴内腔壁上及油滤上会形成结焦积碳,积碳严重时会造成喷嘴堵塞,性能检测时会发现喷嘴流量变小,甚至为零,这些都直接影响燃机的点火,甚至造成排放超标。为确保燃机工作的稳定性,喷嘴工作一段时间后必须对其流量性能进行检测,如其流量性能下降,说明燃机喷嘴积碳增多,必须对积碳进行高效清洗去除。

由于燃机喷嘴为收口或焊接的密闭式结构,无法用清洗工具清洗,目前去除喷嘴积碳仅靠浸泡清洗一种方法。具体是将燃机喷嘴置于超声波清洗机机槽中的清洗液中,靠阴离子表面活性剂去污油渍。采用该种方法,当燃机喷嘴积碳较严重时,即使延长清洗时间,往往也很难将积碳除掉,此时只能将燃机喷嘴报废,喷嘴的频繁报废,在经济上会造成很大损失。

氢氧化钠能够与结焦积炭中的硫化氢和硫醇类硫化物反应,使积炭脱落;三聚磷酸钠对金属粒子具有螯合作用,提高胶溶、乳化和分散作用,对固体粒子具有分散悬浮作用,该溶质还具有较大的碱性缓冲作用,使浸泡液的PH值始终保持在9.4左右,利于积炭的去除;磷酸钠是金属腐蚀阻化剂和金属防锈剂,同时也具有提高胶溶、乳化和分散的作用。

为了解决燃气轮机的喷嘴清洗问题,专利文献CN202011340426.3公开了一种重型燃气轮机燃烧室喷嘴清洗方法,该方法使用特殊的燃烧室喷嘴清洗用组件,进行反向冲洗和正向冲洗重型燃气轮机燃烧室喷嘴,需要将燃烧室喷嘴清洗用组与燃烧室喷嘴进行机械链接,效率不佳,对应不同型号的喷嘴还需定制相适应的燃烧室喷嘴清洗用组件,成本高昂且耗时长;公开号为CN113458071A的发明专利公开了“适用于航改型燃机燃料喷嘴的清洗方法及系统”,此方法能够深度清洗喷嘴,最大限度地去除喷嘴内部的积碳、油脂、有机物和无机盐。但此方法需要经过真空清洗、物理化学清洗、超声波旋转清洗、超声波冷热漂洗、压缩空气风切和循环热风干燥等步骤,涉及六个清洗槽的使用,操作较为复杂繁琐;公开号为CN110142251A的发明专利空开了“一种燃用气体燃料的燃气轮机喷嘴清洗系统及清洗方法”,此方法采用超声波、高温蒸汽、清洗液三种不同的清洗方式循环清洗,可有效清除燃料喷嘴内部积碳以及其他杂质,但此方法只适用于燃用气体燃料的重型燃气轮机喷嘴,使用范围有限,不可运用于其他机型。

发明内容

为解决现有技术中存在的问题,本发明公开一种燃气轮机喷嘴清洗溶液及其清洗方法与清洗测试,将机械疏通、压缩气体吹扫、化学清洗和超声波清洗相结合,能够在不损伤燃料喷嘴的前提下达到良好地清洗效果,并且此方法能够对不同型号的喷嘴进行清洗,操作便捷,适用性高,适合产业化。

本发明的技术方案如下:

本发明的目的之一在于提供一种燃气轮机喷嘴的清洗方法。

进一步的,所述清洗方法采用机械疏通、压缩气体吹扫、化学清洗和超声波清洗结合;其中,所述化学清洗采用由NaOH、Na

进一步的,所述清洗溶液中NaOH、Na

进一步的,所述清洗溶液中,NaOH浓度为8-10g/L,Na

进一步的,具体包括以下步骤:

S1、将燃机喷嘴置于超声波清洗机机槽中清洗6-8h,使用阴离子表面活性剂浸泡去除表面油污,水温控制在60℃;

S2、通过自制适配针具对燃气轮机喷嘴上的积碳进行机械疏通,而后利用高压惰性气体吹扫清洗燃气轮机喷嘴;

S3、使用清洗溶液对燃气轮机喷嘴进行化学清洗,再次利用高压惰性气体吹扫清洗燃气轮机喷嘴,吹扫压力为1.0MPa。

进一步的,所述步骤S2中针具为针状物,能够伸入喷嘴上小的沟槽和孔洞中清除积碳。

相较于现有技术,本发明的有益效果在于:

1、本发明提供了一种燃气轮机喷嘴清洗溶液的创新化学配方,其成分可有效发挥独特的“协同效应”,能够在不损伤燃料喷嘴的前提下,深度清洗喷嘴,最大限度地去除喷嘴内部的积碳。

2、本发明所创新的燃气轮机喷嘴的清洗方法采用传统超声波清洗、机械疏通、压缩气体吹扫、化学清洗相结合,能够使清洗效果优化30%,有效地保证燃机运行性能,大幅度地减少了燃机喷嘴的报废率,节省维修成本和所需时间,实现清洗服务国产化,提高航改型燃气轮机的经济效益。

附图标记

图1为本发明燃气轮机喷嘴的清洗方法流程图;

图2为本发明燃气轮机喷嘴清洗溶液化学配方各浓度下试验情况;

图3为本发明燃气轮机喷嘴流量测试工装示意图;

具体实施方式

下面结合附图和较佳实施例对本发明做进一步的说明,给出的实施例仅为了阐明本发明,而不是为了限制本发明的范围。

下述实施例中所用的材料、试剂等,如无特殊说明,均可从商业途径得到;

以下实施例中的定量试验,均设置三次重复实验,结果取平均值;

下述实施例中的实验方法,如无特殊说明,均为常规方法。

根据图2所示的燃气轮机喷嘴清洗溶液化学配方各浓度下试验情况,NaOH浓度为8-10g/L,Na

实施例1

本实施例提供一种燃气轮机喷嘴的清洗方法,如图1所示,具体包括如下步骤:

S1、分别量取8g/L的NaOH,27g/L的Na

S2、将燃机喷嘴置于超声波清洗机机槽中清洗6h,使用阴离子表面活性剂浸泡去除表面油污,水温控制在60℃;

S3、通过自制适配针具对燃气轮机喷嘴上的积碳进行机械疏通,而后利用高压惰性气体吹扫清洗燃气轮机喷嘴;

S4、使用清洗溶液对燃气轮机喷嘴进行化学清洗,再次利用高压惰性气体吹扫清洗燃气轮机喷嘴,吹扫压力为1.0MPa。

使用如图3所示的喷嘴流量测试工装对清洗前后的燃气轮机喷嘴进行测试,所述测试工装由自立调压阀、孔板与喷嘴依次连接而成,通入高压氮气以进行测试。

根据测试公式计算喷嘴流量,记录测试数据,测试公式:

其中Q为流量,d为2.0mm,ΔP为孔板前后压差,ΔP=P2-P1,P1为8.0bar,P2为测试后压力,ρ为流体标况密度。

使用如图3所示的喷嘴流量测试工装对清洗前后的燃气轮机喷嘴进行测试,流量测试结果如下表1所示:

表1实施例1中燃气轮机喷嘴清洗前后流量测试

如表1所示,对比燃气轮机喷嘴清洗前后流量测试结果,不论是二杯喷嘴或是三杯喷嘴,清洗后的各流道的流量测试结果都更加接近新喷嘴的测试结果,说明此清洗溶液有着良好的清洗效果。

实施例2

本实施例提供一种燃气轮机喷嘴的清洗方法,如图1所示,具体包括如下步骤:

S1、分别量取9g/L的NaOH,29g/L的Na

S2、将燃机喷嘴置于超声波清洗机机槽中清洗7h,使用阴离子表面活性剂浸泡去除表面油污,水温控制在60℃;

S3、通过自制适配针具对燃气轮机喷嘴上的积碳进行机械疏通,而后利用高压惰性气体吹扫清洗燃气轮机喷嘴;

S4、使用清洗溶液对燃气轮机喷嘴进行化学清洗,再次利用高压惰性气体吹扫清洗燃气轮机喷嘴,吹扫压力为1.0MPa。

使用如图3所示的喷嘴流量测试工装对清洗前后的燃气轮机喷嘴进行测试,所述测试工装由自立调压阀、孔板与喷嘴依次连接而成,通入高压氮气以进行测试。

根据测试公式计算喷嘴流量,记录测试数据,测试公式:

其中Q为流量,d为2.0mm,ΔP为孔板前后压差,ΔP=P2-P1,P1为8.0bar,P2为测试后压力,ρ为流体标况密度。

使用如图3所示的喷嘴流量测试工装对清洗前后的燃气轮机喷嘴进行测试,流量测试结果如下表2所示:

表2实施例2中燃气轮机喷嘴清洗前后流量测试

如表2所示,对比燃气轮机喷嘴清洗前后流量测试结果,不论是二杯喷嘴或是三杯喷嘴,清洗后的各流道的流量测试结果都更加接近新喷嘴的测试结果,说明此清洗溶液有着良好的清洗效果。

实施例3

本实施例提供一种燃气轮机喷嘴的清洗方法,如图1所示,具体包括如下步骤:

S1、分别量取10g/L的NaOH,30g/L的Na

S2、将燃机喷嘴置于超声波清洗机机槽中清洗8h,使用阴离子表面活性剂浸泡去除表面油污,水温控制在60℃;

S3、通过自制适配针具对燃气轮机喷嘴上的积碳进行机械疏通,而后利用高压惰性气体吹扫清洗燃气轮机喷嘴;

S4、使用清洗溶液对燃气轮机喷嘴进行化学清洗,再次利用高压惰性气体吹扫清洗燃气轮机喷嘴,吹扫压力为1.0MPa。

使用如图3所示的喷嘴流量测试工装对清洗前后的燃气轮机喷嘴进行测试,所述测试工装由自立调压阀、孔板与喷嘴依次连接而成,通入高压氮气以进行测试。

根据测试公式计算喷嘴流量,记录测试数据,测试公式:

其中Q为流量,d为2.0mm,ΔP为孔板前后压差,ΔP=P2-P1,P1为8.0bar,P2为测试后压力,ρ为流体标况密度。

使用如图3所示的喷嘴流量测试工装对清洗前后的燃气轮机喷嘴进行测试,流量测试结果如下表3所示:

表3实施例3中燃气轮机喷嘴清洗前后流量测试

如表3所示,对比燃气轮机喷嘴清洗前后流量测试结果,不论是二杯喷嘴或是三杯喷嘴,清洗后的各流道的流量测试结果都更加接近新喷嘴的测试结果,说明此清洗溶液有着良好的清洗效果。

性能测试T48分散度及氮氧化物排放测试

采用本发明所提供的清洗方法对燃气轮机喷嘴进行清洗,而后用于燃气轮机运行,分别记录清洗前后T48分散度及氮氧化物排放量,数据如下表4所示:

表4燃气轮机喷嘴清洗前后T48分散度及氮氧化物排放数据

如表4所示,同工况下,清洗喷嘴后的燃气轮机的T48分散度以及氮氧化物排放量显著减低,表明燃气轮机喷嘴堵塞情况改善,从而使得燃烧更加均匀、稳定,污染物排放得到减轻。

以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

技术分类

06120115921141