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二次倒角改善崩边率的方法

文献发布时间:2024-04-18 19:59:31


二次倒角改善崩边率的方法

技术领域

本发明涉及半导体制备技术及使用设备,具体的,是一种二次倒角改善崩边率的方法。

背景技术

在晶片加工流转过程中,单晶硅片的边缘很容易受损,如碰撞、刮伤等,这会影响晶片的可靠性。

当加工成品厚度900μm以上,折算线切厚度为1000μm以上的厚片时,由于线切硅片厚度过厚,惯性大,导致硅片研磨过程中接触游星片时受到的力更大,出现研磨后的产品边缘崩边、立面粗糙的问题,严重影响良率。

因此,有必要提供一种二次倒角改善崩边率的方法来解决上述问题。

发明内容

本发明的目的是提供一种二次倒角改善崩边率的方法。

技术方案如下:

一种二次倒角改善崩边率的方法,采用依次进行一次导角、研磨、二次导角的制备模式,改善厚片研磨后的边缘形貌,消除厚片研磨后的崩边、立面粗糙;具体步骤包括:

1)一次导角:以导角角度22°、导角幅长x1为680μm、导角幅长x2为680μm进行导角,导角采用粗研模式,单次去除余量400-600μm,一次导角后余量0.3μm;

2)研磨:进行双面去除余量;

3)二次导角以导角角度22°、导角幅长x1为580μm、导角幅长x2为580μm进行导角,导角采用粗研一次结合精研一次模式,粗研去除余量200-400μm,保留余量0.15μmm;精研去除剩余余量至保留0.05μm。

进一步的,步骤1)和步骤3)中,均使用R型0.48砂轮进行导角。

进一步的,用于1200μm厚度的硅片的研磨,硅片粗胚通过线切割后进行。

进一步的,步骤1)目标直径200.3±0.1mm。

进一步的,步骤2)中,研磨目标厚度1200μm,双面共去除余量80μm。

进一步的,步骤2)中,双面均去除余量40μm。

进一步的,步骤3)中,粗研目标直径200.15±0.1mm,精研目标直径200.05±0.05mm。

与现有技术相比,本发明有效避免厚片研磨加工后的崩边、立面粗糙问题的出现,提高了研磨后外观检验的良率,整体提高了产品的通线率。

附图说明

图1为应用本发明制备获得的硅片的对比示意图。

具体实施方式

实施例:

本实施例展示一种二次倒角改善崩边率的方法,采用依次进行一次导角、研磨、二次导角的制备模式,改善厚片研磨后的边缘形貌,消除厚片研磨后的崩边、立面粗糙;具体步骤包括:

1)一次导角:以导角角度22°、导角幅长x1为680μm、导角幅长x2为680μm进行导角,导角采用粗研模式,单次去除余量400-600μm,一次导角后余量0.3μm;

2)研磨:进行双面去除余量;

3)二次导角以导角角度22°、导角幅长x1为580μm、导角幅长x2为580μm进行导角,导角采用粗研一次结合精研一次模式,粗研去除余量200-400μm,保留余量0.15μmm;精研去除剩余余量至保留0.05μm。

步骤1)和步骤3)中,均使用R型0.48砂轮进行导角。

用于1200μm厚度的硅片的研磨,硅片粗胚通过线切割后进行。

步骤1)目标直径200.3±0.1mm。

步骤2)中,研磨目标厚度1200μm,双面共去除余量80μm。

步骤2)中,双面均去除余量40μm。

步骤3)中,粗研目标直径200.15±0.1mm,精研目标直径200.05±0.05mm。

应用本实施例,投入生产,并进行产品制备后状况拍照,对比应用本实施例前的生产产品,参阅图1,能够清楚的获得:本实施例有效避免厚片研磨加工后的崩边、立面粗糙问题的出现,提高了研磨后外观检验的良率,整体提高了产品的通线率。

以上所述的仅是本发明的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

技术分类

06120116521802