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一种具有深脱磷功能的LF炉冶炼工艺

文献发布时间:2023-06-19 09:29:07



技术领域

本发明涉及炼钢脱磷技术领域,具体涉及一种具有深脱磷功能的LF炉冶炼工艺。

背景技术

磷在钢中一般为有害元素,易形成夹杂、偏析等缺陷,会影响钢的冲击韧性、延伸率等性能,为了消除有害磷对钢的性能的影响,需要将钢中所含的磷简单高效地去除,以保证冶炼出的钢性能优良。

通常在炼钢冶炼过程中,其脱磷在兑铁前完成。如果铁水如果仍含磷过高,则在转炉侧完成。转炉通过脱磷转炉将P脱到目标值。但在随后的精炼及合金化过程中,不可避免出现回磷现象。例如:EAF-LF或BOF-RH-LF流程冶炼低磷硫管线钢,初炼炉脱磷可将磷(质量分数)脱至0.007%以下,最低可脱至0.002%,但在炉后脱氧合金化和LF精炼脱硫过程中,钢水发生回磷现象,回磷量视下渣和铁合金加入量加入种类而不同.

宝钢EAF BOF在下渣控制较好情况下,EAF-LF流程回磷量(质量分数)一般为0.003%~0.005%,BOF-RH-LF回磷量一般为0.004%~0.006%即使采取一定措施,如提高精炼渣碱度、加强EAF、BOF操作等,使钢材磷含量(质量分数)降低0.001%~0.002%,仍不能满足极低磷钢的要求。在冶炼过程中,由于通常经过LF进行升温、合金化的环节。所以,如何防止回磷现象成为当下亟待解决的问题。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供了一种具有深脱磷功能的LF炉冶炼工艺。不但防止回鳞,而且在LF精炼工位完成深脱磷,生产出超低磷钢。

为实现上述目的,本发明采用以下技术方案实现:

一种具有深脱磷功能的LF炉冶炼工艺,具体包括如下步骤:

1)吹氩:钢水进入LF精炼炉后,接通钢包底吹气管进行吹氩操作,先吹氩至氧含量为零且精炼过程全程炉底吹氩;

2)脱氧:炉渣化透后停电,加大炉底吹氩流量,并采用大气量搅拌;

3)深脱磷:加入还原脱磷剂继续进行大气量搅拌吹氩;

4)继续吹氩:脱磷后,继续吹氩,且小剂量吹氩;

5)然后至扒渣位进行常规扒渣并调温出钢。

步骤1)所述吹氩流量为300NL/min。

步骤2)所述大气量搅拌吹氩流量为600NL/min搅拌时间3~5min;所用脱氧剂的用量为0.3-0.5kg/t。

步骤3)所述还原脱磷剂为CaAl,加入量为0.3~0.5kg/t;大气量搅拌吹氩的吹氩流量为800NL/min,搅拌时间5~8min。

步骤4)所述小剂量吹氩流量为>300NL/min,吹氩3min。

与现有的技术相比,本发明的有益效果是:

本发明利用LF炉内强还原气氛条件,进行还原脱磷,降低渣钢界面氧势,通过合理设置吹氩量赶净体系内的空气,保证体系氧势足够小,加入还原脱磷剂继续进行大气量搅拌吹氩;从而控制钢渣界面氧分压及对钢水中P

具体实施方式

本发明公开了一种具有深脱磷功能的LF炉冶炼工艺。本领域技术人员可以借鉴本文内容,适当改进工艺参数实现。特别需要指出的是,所有类似的替换和改动对本领域技术人员来说是显而易见的,它们都被视为包括在本发明。本发明的方法及应用已经通过较佳实施例进行了描述,相关人员明显能在不脱离本发明内容、精神和范围内对本文所述的方法和应用进行改动或适当变更与组合,来实现和应用本发明技术。

一种具有深脱磷功能的LF炉冶炼工艺,具体包括如下步骤:

1)吹氩:钢水进入LF精炼炉后,接通钢包底吹气管进行吹氩操作,先吹氩至氧含量为零且精炼过程全程炉底吹氩,吹氩流量为300NL/min。

2)脱氧:炉渣化透后停电,加大炉底吹氩流量,并采用大气量搅拌,搅拌过程吹氩流量为600NL/min搅拌时间3~5min;所用脱氧剂的用量为0.3~0.5kg/t。脱氧步骤中,利用强搅拌增大加入的物料氧化物与脱氧剂的接触反应面,来减少钢中氧分压。

3)深脱磷:后加入还原脱磷剂CaAl0.3~0.5kg/t,进行也继续进行大氩量大气量搅拌吹氩,吹氩流量为800NL/min,搅拌时间5~8min;。

4)脱磷后,继续吹氩,且小剂量吹氩,流量为>300NL/min,吹氩3min。

5)然后至扒渣位进行常规扒渣并调温出钢。

实施例1:

某厂180t转炉,出钢量200t,钢水中含氧量为500ppm,炉后脱氧后钢水中含氧量为:50ppm。转炉钢水中P含量为0.010%,经脱P处理后P含量为0.002%,RH处理后氧含量为10ppm,P含量仍为0.002%。将RH处理后的钢进行LF处理,过程中,随钢流加入脱氧剂0.2kg/t钢,脱磷剂0.35kg/t钢,脱磷剂。之间吹氩处理5min,吹氩流量为600Nm

实施例2:

某厂180t转炉,出钢量200t,钢水中含氧量为600ppm,炉后脱氧后钢水中含氧量为:45ppm。转炉钢水中P含量为0.012%,经脱P处理后P含量为0.001%,RH处理后氧含量为9ppm,P含量仍为0.001%。将RH处理后的钢进行LF处理,过程中,随钢流加入脱氧剂0.2kg/t钢,脱磷剂0.3kg/t钢,脱磷剂。之间吹氩处理5min,吹氩流量为800Nm

实施例3:

某厂180t转炉,出钢量190t,钢水中含氧量为450ppm,炉后脱氧后钢水中含氧量为:60ppm。转炉钢水中P含量为0.012%,经脱P处理后P含量为0.0015%,RH处理后氧含量为9ppm,P含量仍为0.0015%。将RH处理后的钢进行LF处理,过程中,随钢流加入脱氧剂0.2kg/t钢,脱磷剂0.32kg/t钢,脱磷剂。之间吹氩处理4min,吹氩流量为600Nm

本发明利用LF还原气氛,控制钢渣界面氧分压及对钢水中P

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

技术分类

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