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技术领域

本发明涉及一种在线处理故障的方法,具体涉及一种在线处理轧机弯辊系统故障的方法。

背景技术

四辊轧机弯辊系统又名工作辊平衡系统,用来平衡工作辊自重,同时对工作辊施加弯辊力以控制辊缝形状,从而消除轧制力对板形的影响,达到调整钢板板形、平直度的目的,弯辊系统为四辊轧机的核心部件,每一台轧机的弯辊系统包含4个弯辊块,分别安装在轧机牌坊上,共计16个液压缸,如液压缸出现窜压,泄漏等问题,弯辊力达不到设定值,存在停产数天的风险;因此,研发一种该系统的故障事前管理方法,将弯辊系统故障发现并处理在萌芽状态,以保证生产顺行,节省故障处理时间成为本领域技术人员亟待解决的技术问题。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是,针对以上现有技术存在的缺点,提出一种在线处理轧机弯辊系统故障的方法,该方法可避免大型设备的拆装、定位,良好的保证了轧机系统的稳定运行,节省检修时间,提高产量。

本发明解决以上技术问题的技术方案是:

一种在线处理轧机弯辊系统故障的方法,具体为:

(1)测算轧机弯辊系统中各部件标高,拆除附属设备;

(2)利用检修工具完成轧机弯辊系统中隐蔽部位的吊装;

(3)采用ODG跟踪,现场测温进行信息收集,综合判断故障点。

本发明进一步限定的技术方案是:

进一步的,前述在线处理轧机弯辊系统故障的方法中,步骤(2)中隐蔽部位包括液压缸活塞杆及缸盖。

技术效果,利用检修工具在线更换液压缸活塞杆及缸盖装配,以避免长时间停机更换轧机弯辊块,节约检修时间,提高产量。

前述在线处理轧机弯辊系统故障的方法中,步骤(3)采用ODG跟踪,现场测温进行信息收集,综合判断故障点,所述的故障点包括伺服阀、减压阀的减压回路及杆侧回路。

前述在线处理轧机弯辊系统故障的方法中,对于故障点伺服阀采用对调更换方式观察伺服阀开口的改变,判断该故障点是否导致轧机弯辊系统故障。

前述在线处理轧机弯辊系统故障的方法中,对于故障点减压阀的减压回路判断具体为:

对减压回路中的蓄能器进油减压阀泄露油管进行温度测量,换辊期间监测减压阀输出压力,更换减压阀,观察伺服阀开口度的改变,判断该故障点是否导致轧机弯辊系统故障。

前述在线处理轧机弯辊系统故障的方法中,对于故障点杆侧回路判断具体为:

对弯辊传动侧和操作侧弯辊杆侧温度进行测量对比,经过对调操作侧上、下杆腔伺服阀,观察伺服阀开口的改变,判断该故障点是否导致轧机弯辊系统故障。本发明的有益效果是:

本发明为一种四辊轧机弯辊系统潜在设备隐患的排查与解决的方法,通过测算轧线各部件标高,拆除附属设备以达到在线处理隐患的条件;利用杠杆原理采用检修用工具完成隐蔽部位吊装;采用ODG跟踪,现场测温等手段进行信息收集,综合判断故障点,该方法可避免大型设备的拆装、定位。良好的保证了轧机系统的稳定运行,节省检修时间,提高产量。

该方法带了的经济效益具体如下:

更换单个弯辊块的作业时间约30小时。利用日修在线处理隐患点用时约8小时,可节约检修时间约22小时。宽厚板厂小时产量约160吨。按吨钢毛利300元计算,可得效益:22*160*300=1056000,约105.6万元。

具体实施方式

根据南京钢铁股份有限公司生产记录自2020年1月份开始操作侧下杆腔伺服阀开口度呈现逐步呈现增大趋势:

阶段1:2020年1月初该侧伺服阀开口度在弯辊模式下开口度达到13%-17%,1月下旬开口度最大可达到35%。

阶段2:2020年2月末-3月初该侧伺服阀开口度在弯辊模式下开口度基本维持在38%最大可达到51%,操作侧下杆腔体压力基本维持37bar(设定30bar)。

原因分析:1、传感器堵塞而造成取压不稳;

2、伺服阀零偏、泄露量大,调压不稳;

3、杆侧回路存在内泄或者外露,导致该侧流量不足而引起伺服阀开口度增大;

4、操作侧下液压缸存在内泄,流量增大引起伺服阀调节增大。

针对这一情况,本实施例提供的一种在线处理轧机弯辊系统故障的方法,具体为:

(1)测算轧机弯辊系统中各部件标高,拆除附属设备,以达到在线处理隐患的条件;

(2)利用检修工具完成轧机弯辊系统中隐蔽部位的吊装;

(3)采用ODG跟踪,现场测温进行信息收集,综合判断故障点,具体为:

通过ODG曲线查询 ,该侧伺服阀跟随比较稳定,误差基本在+/-5%以内,2020年01月07日因开口度维持到13%,首次对该侧伺服阀进行预更换;2月10日该侧伺服阀开口度最大可达到35%,第二次对该侧伺服阀进行预更换(上线为返修伺服阀);2月14日该侧伺服阀开口度达到40%,第二次对该侧伺服阀(上线为返修伺服阀)进行预更换;2020.3.7日利用检修,对操作侧上(伺服阀开口度+/-2%)、下杆腔伺服阀(开口度最大-51%)进行对调更换,观察对比基本类似,伺服阀开口无明显改善,基本可排除伺服阀引起的伺服阀开口度大;

对减压回路进行分析:现场测量该蓄能器进油减压阀L泄漏油管热严重,温度可达到55度,换辊期间监测减压阀输出压力83bar,实际减压阀调定50bar,调整减压螺母压力无变化,怀疑减压阀内泄漏造成弯辊回油流量减少,而导致弯辊力调节不了,经更换减压阀后,伺服阀开口度无明显改善;蓄能器手阀关闭后也无明显改善,基本可排除液压回路而引起的伺服阀开口度大;

在更换伺服阀排查故障前,我们已对液压站站内6.5/6.6阀台弯辊传动侧和操作侧弯辊杆侧温度进行测量对比,操作侧下杆腔管路温度比传动侧下杆腔温度相差10度,经过对调操作侧上、下杆腔伺服阀,无明显改善后,在3.7日换辊前弯辊在弯辊模式下传动侧入口、操作侧入口、出口传动侧弯辊管路温度基本在13-20度之间,操作侧出口下外杆腔体、无杆腔体温度在40-43度,操作侧出口外侧弯辊活塞温度明显比其余温度高10度左右。

在本实施例中,步骤(2)中隐蔽部位包括液压缸活塞杆及缸盖。

2020年3月20日对机后操作侧弯辊活塞进行在线更换,跟踪使用效果良好。后续利用多次检修逐步替换在线弯辊活塞,该发明实施推广后,可避免大型设备的拆装、定位。良好的保证了轧机系统的稳定运行,节省检修时间,提高产量。

除上述实施例外,本发明还可以有其他实施方式。凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本发明要求的保护范围。

相关技术
  • 一种在线处理轧机弯辊系统故障的方法
  • 一种四辊轧机的工作辊弯辊装置及弯辊力的控制方法
技术分类

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