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一种烧结烟气循环流化床半干法脱硫的方法

文献发布时间:2024-04-18 19:52:40



技术领域

本发明涉及脱硫领域,尤其涉及一种烧结烟气循环流化床半干法脱硫的方法。

背景技术

目前,钢厂烧结矿生产过程会产生大量含硫、高含湿量烟气,且烟气中硫氧化物的含量随着矿石品质的降低而升高,导致循环流化床脱硫装置负荷升高。通常,循环流化床半干法脱硫工艺使用氧化钙含量为92%左右的生石灰,经干式消化器处理后作为新鲜脱硫剂送入脱硫塔。但是在烧结烟气硫氧化物含量大大升高的情况下,继续使用原来高品质的生石灰将使得脱硫剂成本升高,经济效益降低。

因此,需要针对性开发新的脱硫方法,在保证排放达标的基础上降低脱硫成本。

发明内容

发明目的:针对现有技术的不足与缺陷,本发明提供一种烧结烟气循环流化床半干法脱硫的方法,使用氧化钙含量较低的生石灰,在保证排放达标的基础上能有效降低脱硫剂成本。

技术方案:本发明的一种烧结烟气循环流化床半干法脱硫的方法,其特征在于:对初始温度为145℃-170℃的烧结烟气进行脱硫处理;脱硫处理采用循环流化床半干法;脱硫处理中的脱硫剂为氧化钙含量80%-82%的生石灰;脱硫塔进出口压差为1500Pa-1600Pa;脱硫过程中水经雾化喷入脱硫塔,流量为20t/h-30t/h,雾化水直径约为40μm-60μm;得到温度为80-100℃的脱硫后烟气。

其中,所述的烧结烟气的初始温度为145℃、150℃、155℃、160℃、165℃或170℃。

其中,所述的生石灰的氧化钙含量为80%、81%或82%。

其中,所述的脱硫塔进出口压差为1500Pa、1510Pa、1520Pa、1530Pa、1540Pa、1550Pa、1560Pa、1570Pa、1580Pa、1590Pa或1600Pa。

其中,所述的脱硫过程中水经雾化喷入脱硫塔,流量为20t/h、21t/h、22t/h、23t/h、24t/h、25t/h、26t/h、27t/h、28t/h、29t/h或30t/h。

其中,所述的脱硫后烟气的温度为80℃、85℃、90℃、95℃或100℃。

其中,所述的生石灰的粒度为375目,即90%质量的生石灰可以过375目筛。

其中,所述的生石灰投入脱硫塔的质量流量为1.0t/h-3.3t/h。

其中,所述的脱硫塔出口的脱硫产物经除尘器后部分再次送入脱硫塔作为循环灰参与脱硫;所述循环灰流量为280t/h-320t/h。

其中,所述的循环灰流量为280t/h、285t/h、290t/h、295t/h、300t/h、305t/h、310t/h、315t/h或320t/h。

有益效果:与现有技术相比,本发明具有以下显著优点:本发明使用氧化钙含量为80-82%的生石灰,其原料与氧化钙含量92%的生石灰相比更易获得,且单价降低30%。在实际工业过程中使用所述生石灰,可以改变投料量、喷水量、循环灰量等工艺参数,使得脱硫塔出口烟气达到排放要求,脱硫塔长期运行稳定,不存在粘料等问题。虽然生石灰使用量升高,但因其单位成本降低,总体脱硫成本仍可降低29%左右,经济效益大大提升。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本发明的技术方案做进一步的描述。

实施例1:

本实施例的烧结烟气循环流化床半干法脱硫的方法,使用氧化钙含量80%-82%的生石灰作为脱硫剂,将烧结烟气在脱硫设备中进行脱硫处理;烧结烟气进入脱硫处理的初始温度为161℃;入口烧结烟气二氧化硫浓度为1600mg/m

效果分析:脱硫后烧结烟气中的二氧化硫浓度由1600mg/m

对比例1:与实施例1的区别在于脱硫处理中使用的生石灰氧化钙含量为92%,通过雾化枪注入水的流量为28t/h;脱硫剂使用量1.6t。脱硫后烧结烟气中二氧化硫浓度降低至25mg/m

实施例2:

本实施例的烧结烟气循环流化床半干法脱硫的方法,使用氧化钙含量80%-82%的生石灰作为脱硫剂,将烧结烟气在脱硫设备中进行脱硫处理;烧结烟气进入脱硫处理的初始温度为154℃;入口烧结烟气二氧化硫浓度为1700mg/m

效果分析:脱硫后烧结烟气中的二氧化硫浓度由1700mg/m

对比例2:与实施例2的区别在于脱硫处理中使用的生石灰氧化钙含量为92%,通过雾化枪注入水的流量为23t/h;脱硫剂使用量1.7t。脱硫后烧结烟气中二氧化硫浓度降低至29mg/m

实施例3:

本实施例的烧结烟气循环流化床半干法脱硫的方法,使用氧化钙含量80%-82%的生石灰作为脱硫剂,将烧结烟气在脱硫设备中进行脱硫处理;烧结烟气进入脱硫处理的初始温度为155℃;入口烧结烟气二氧化硫浓度为1700mg/m

效果分析:脱硫后烧结烟气中的二氧化硫浓度由1700mg/m

对比例3:与实施例3的区别在于脱硫处理中使用的生石灰氧化钙含量为92%,通过雾化枪注入水的流量为27t/h;脱硫剂使用量1.8t。脱硫后烧结烟气中二氧化硫浓度降低至28mg/m

实施例4:

本实施例的烧结烟气循环流化床半干法脱硫的方法,使用氧化钙含量80%-82%的生石灰作为脱硫剂,将烧结烟气在脱硫设备中进行脱硫处理;烧结烟气进入脱硫处理的初始温度为153℃;入口烧结烟气二氧化硫浓度为1700mg/m

效果分析:脱硫后烧结烟气中的二氧化硫浓度由1700mg/m

对比例4:与实施例4的区别在于脱硫处理中使用的生石灰氧化钙含量为92%,通过雾化枪注入水的流量为25t/h;脱硫剂使用量2.5t。脱硫后烧结烟气中二氧化硫浓度降低至22mg/m

实施例5:

本实施例的烧结烟气循环流化床半干法脱硫的方法,使用氧化钙含量80%-82%的生石灰作为脱硫剂,将烧结烟气在脱硫设备中进行脱硫处理;烧结烟气进入脱硫处理的初始温度为158℃;入口烧结烟气二氧化硫浓度为1400mg/m

效果分析:脱硫后烧结烟气中的二氧化硫浓度由1400mg/m

对比例5:与实施例5的区别在于脱硫处理中使用的生石灰氧化钙含量为92%,通过雾化枪注入水的流量为27t/h;脱硫剂使用量1.6t。脱硫后烧结烟气中二氧化硫浓度降低至28mg/m

本发明烧结烟气循环流化床半干法脱硫的方法,通过使用氧化钙含量为80%-82%的生石灰代替氧化钙含量92%的生石灰,解决了脱硫剂成本高昂的问题,脱硫成本可以降低约29%。通过针对脱硫处理中不同的进气温度、硫氧化物浓度和烧结烟气量,调整生石灰投放量、喷水量和循环灰量,使得烟气中二氧化硫的浓度由1400mg/m

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